工厂有一天收到一支吉他,有个顾客买了一支吉他后,感觉很困惑,一个世界知名品牌的做工怎么会这么滥,难道是买到假货了,于是把琴给寄到工厂来了,让给看看是不是正品。结果一看确实是厂里生产的。质量也确实太差了。
大树曾跟张三说过,他在公司干了18年了,从未见过有因为质量不好被干掉的人,但是见过很多因没干出产量被干掉的人。现在产量已不是问题了,大家一致认为是到抓质量的时候了。
张三先做了一些准备工作。首先确定了各工序检验标准,制作《检验基准书》发现下去,然后对QC人员进行了培训。之后要求QC严格按照标准进行建议,不良品一律打回,不得放行。于是生产上一片哀嚎。主管们纷纷来找张三,抱怨说这活没法干了,这是自己把自己卡死,希望张三改变政策。张三问他们道:QC是否有把良品判定成不良品的情况,主管们回答说没有。张三道:那就没啥好说的,必须服从QC的判定。而且,张三强调,不能以质量要求高了为理由影响产量。另外,主管每天要交《品质工作日志》,报告自己当天为改善品质做了哪些工作。
主管们没办法,把责任压到员工头上,人为原因造成的不良开始减少,接下来,张三开始对主管们开始进行品管知识培训,组织开展QCC活动,推进品质持续改善,产品品质状况发生了根本性好转。
抛光是吉他生产的重要节点,抛光之后,很多前面工序的不良都会显现出来。张三让抛光班每天把当天所有的不良品集中到一起,各主管定时去逐支确认,是哪个车间的责任,哪个主管负责改善。经过一段时间改善,不良数量降低了一半。不良品少了,返修工作减少,生产效率又有所提升。
除上述措施外,张三又把来料检验工作组织开展起来,确保产品品质不受材料的影响。确定检验场所,设置IQC,制作检验基准书,准备样本。做这些事情的同时,又制订了检验工具管理规定。保证检验工作的有效性。
这天张三打开公司的订单管理系统开了看,居然还有半年前的订单没有完成。张三知道,需要把生产计划系统完善起来了。
一开始,张三先自己来排计划。首先把所有未完成订单整理出来,根据各型号订单量确定每天投产数量,再根据各型号不同特点对生产设施的需求状况,调整每日计划数量,把每天生产哪个型号,数量多少确定下来,排出计划,严格按计划生产。对滞后订单查明原因,解决问题。很快,积压订单尽数完成。订单按时完成率逐渐达到100%。
这个期间,李四,王五,赵六钱七等人的工厂也进展不错,个个成了大款。新工厂不断涌现。这个行业门槛很低,有20万块用好了就能开个厂起来。当然,也要没玩好的,100万投下去,连个响都没听到就没了。