天空笼罩着褐色的浓云,一道道闪电划破天空,稀疏的雷声震撼着大地,厂房外面雨下得又猛又密,雨点打在窗玻璃上沙沙响,不时一道耀眼的蓝光射进有些昏暗的厂房,照耀在一张张认真调试设备的脸上,周江和张建正趴在线体上,把头伸进护网,借用手机灯光观观察着轴系组件是否对正箱体的配合孔,"上升,再降一点,往左偏一点……" 周鑫正专注的调试着机械人,完全忽视了窗外发生的一切。
今天趁着六档线没安排生产这个难得的机会,我们进行新产品轴系入箱的试装,目的在于验证试做的工装夹具和程序的调试。由于新品轴系结构和拨叉杆位置的变动较大,工装更换后,程序位置要重新调试,轴系合抱入箱机械人要把复杂的轴系结构毫无偏差的放入右箱体,需要轴系和拨叉杆七根轴同时放入孔内,且不能碰伤油封和轴承,需要的精度特别高,以前产品的机械结构和程序调试都是由设备厂家完成,这次的改造和调试由我们独立完成,面对的难度确实不小。
为了这次调试,周江准备了好久,夹具设计方案策划、现场测量计算、模拟装配、图纸设计等都由他完成;张建准备好了用于验证变速器和加工好的夹具,轴系转线工位的操作工周鑫负责设备调试。一大早我们就来到一厂六档线,准备好需要的工具和产品后,在机修师傅的指导下,换上工装夹具和完成气管的连接,然后周鑫认真的操作机械人进行第一次尝试,我们认真的观察着机械人的每一个动作,及时发现问题并改进。第一次验证,机械人抬起时连带提起拼装台,拨叉杆和夹具有干涉,分析原因是夹具为粗加工试验件,倒角过小粗糙度不够,我们立即取下夹具,拿去请机加师傅修磨;第二次验证,机械人能顺利抱起轴系组件,机械结构已没问题,可以开始复杂的程序位置调试,经过一次次的尝试,尝试失败后又把轴系拆出箱体搬去拼装台拼装好再次抓取,这个过程中周鑫一直沉着冷静的操控着设备,轴系的拼装也要由他完成,我们除了用手机照着光帮忙观察位置和准备一些工具,真帮不上什么忙。经过一番努力完成手动模式调试,但自动模式验证始终就差点位置,怎么尝试都没办法,时间过去了快一个下午,外面又响起了大雨声。大家都折腾累了,停止程序调试开始分析机械结构,周江说:"我们先保证输入轴油封和中间轴承两个重要的位置准确,差速器位置通过取消或减薄调整垫片来保证"。大家说干就干,先拆下倒档轴夹爪气缸的调整垫片验证,结果还是无法调到位。就要下班了,我们实验完后还要装配好再装产品的夹爪保证正常生产,设备管理人员也来催促我们赶快结束,因为明天全公司要停电需确认电气全部关闭。
这时张建灵光一闪,提议把调整垫片换个方向装配,并说了他的理由,我们都不甘心就这样收场,决定最后再试一次,立即紧张快速的行动起来,再次重复已重复过多次的动作,不一样的是这次尝试我们成功了,那一刻,大家都开心的笑了;那一刻,一向很少说话、认真专注的周鑫激动喊出了"完美"两个字作为今天的总结。经过多年的培训和实战操作,他已由普通的操作工成长为一名让我敬佩的调试员。
我们走出工厂,雨停了,目送着雨后烟雾朦胧的浅红的落日,才感觉脚有些酸疼,心里却很充实。