从2月份到6月底,经历了近5个月的A修,近300个日夜,这是历年来时间最长,项目最多的检修,没有之一。每个人都很辛苦,都付出了许多。
现将主要工作汇报一下,顺带记录
1.更换壁温元件共支。其中螺旋水冷壁温度114支,低过74支,分隔屏24支,后屏153支,末级过热器253支。低温再热器74支,末级再热器153支,垂直水冷壁后墙支。其中垂直水冷壁温度元件未在计划之中,但由于元件均在炉内,长年经受高温的灼烧,外壁已经非常脆,施工过程中磕碰难免会损坏元件,故又集采一批新增备件。施工过程中都做了标记,未发生接错现象。新换的温度元件抽检了10支左右进行了实验室检验。但启机后仍然发现部分元件有问题。
2.减温水出入口的温度更换中间接线箱8个,之前的金属箱子锈蚀严重,更换为四氟乙烯材质的箱体。箱盖为透明,将图纸贴在内侧,非常方便测点的查找。由于未规划好提前采购防火泥,直到最后才进行封堵,提报备件的时候应考虑周全。
壁温IDAS系统,就地共68台前置机,其中左侧33台,右侧12层台,10层台,6层3台。原来发现个别温度有跳变现象,基本都是前置机接线端子处短接线夹不紧所致,元件为热电偶2.0硬线,短接线为1.5铜线,故夹不紧容易脱出。将就地共68台前置机短接线全部更换为热电偶硬线,杜绝了接线松动问题。之前一直存在右侧B网络跳变问题,在无锡贝尔陈工的帮助下,用了大约一周的时间,按照网络走向,解决了网络问题。可用末端电阻在中间任意前置机的出线端短接,在通讯模块查看前置机状态,正常则向后查,不正常则向前查,都正常了以后,可以调整末端电阻的阻止,来查看正常区间,通常电阻设置为中间值即可。另外,发现右侧12层至6层通讯电缆损坏,重新拉一根电缆至10层,再利用10层至6层的电缆将末端移至6层,实现了不同的网络走向。
变送器拆校,锅炉所有变送器均拆至实验室进行校验,出具检验报告。共检出不合格变送器13台,紧急采购。更换炉压开关6个为新开关,给水流量3变送器取样管焊接以后没做探伤,后来又重新焊了一次,变送器检验两次。工作过程中有两个事情需注意,一是要提前考虑到垫片,变送器检验完毕后由于垫片未到,耽误了好多功夫,垫片的规格也不像想像的那么单一,有18,22,还有标准的四氟乙烯垫片,东西虽小也能阻碍整个工程进度。另一个就是吹扫气源,在回装变送器时,由于锅炉吹扫气源都在关闭状态,无法使用,要提前准备工作。汽水变送器在回装后,启机压力升高后要仔细检查是否有漏水现象,发现并及时处理。风烟系统的变送器,要特别注意防堵吹扫箱的投用情况。
电动执行机构检修,此次检修将ROTORK电动门进行了换油和封堵等维护,部分门体超过三四百斤,拆装很费力,而且效果不太好,仍然漏油。更换再热器减温水左右侧电动门为上仪分体和博瑞电动门。风烟系统电动门更换3个齿轮箱,分别是引风机出口,空预器入口和二次风出口挡板,厂家也是多次供货,又调整数次。风烟系统的limitorque执行器动作频次太低,导致齿轮箱部分卡死。若有停机机会,可以对室外的执行器多次开关操作,会有所缓解。汽水的疏水放气门更换电源板,主板等,目前没有新的板子,五米库有2个坏的电源板可以修一修。其他如杨修,上仪等电动门,有几个有小问题,已解决。
气动执行机构。二次风门和燃烧器摆角的改造是重点,sofa层又增加一层小风门,利旧定位器40套,4-6层改造110个小风门为分体式定位器。二次风门需注意的问题:①反馈装置是航空插头固定,其插头的线是用焊锡焊的,受力易断,并且在插头附近有线接头。②定位器至气缸段的气源管接头较多,少则二三个,多则五六个,再加上气源管本身较软,容易漏气。③新增的控制柜柜体走的气源管或电缆管,由于锅炉沉降,有的压到二次风门的气缸或气源管,有的柜子打不开门,虽做整改,效果不理想。④定位器出口没有压力表,无法看到气缸两端压力,尤其是判断故障的时候。⑤机务更换了全部小风门,很多风门内部阀体卡涩,以后会有隐患。
火检系统。更换了全部的72根火检的光纤,2根内套管,以及50根外套管。煤火检的48支外套管全部更换。检查火检冷却风管道,尤其是角3.4管道,清理出部分金属碎屑,但启机后,d7活检光纤发现烧坏,检查角7火检冷却风较小。
氧量测量系统,更换右侧3个测点为新元件,把原来测量探头挑选好的安装在A侧,并进行标定。新的元件反应很快,通标气后能在较短的时间内显示。厂家杨勇说,探头的使用寿命一般是3-5年,而旧的探头明显反应慢,有的会一点一点往下降,所以都放到了a侧。启机后a2明显低,重新标定后仍然较低,应为实际工况。
炉管泄露系统。更换就地40支探头,并在接线盒处更改接线,更换原炉管泄露检测主机,在厂家不能到厂的情况下积极主动,进行了系统调试。过程中发现有2个探头有问题,寄给厂家返修。
吹灰系统。由于就地更改了吹灰器,半长吹的HR3.4.7.8更换为HR11.12.13三支,程序做了相应的更改,采用了原有的通道,所以程序上比较简单。启机后发现半长吹经常报超时报警,多次检查程序发现i36.4应用开点,但是用了闭点,改后正常。另外,HR13不动作,远方发指令后就地动一下就停。
一次风机更换了两侧的动叶,更换过程并不麻烦,只是由于锅炉增加低温省煤器,上方天天施工,工作无法进展,直到后期才开始。需要做的就是定位置和死区。动叶的力矩开关一直没到货,没有更换,另外,还更换了两侧的中间接线箱,以及6个失速开关。
六大风机振动系统。探头拆掉进行了校验,并更换引风机,送风机和a侧一次风机的振动探头电缆共12根。就地传动正常。只是部分探头固定的时候,由于螺丝或者螺丝孔磨损,使得探头固定不牢。已经用堵漏棒固定,下次大修时注意。
空预器漏风控制。由于机务抬高了换热片的位置,影响到了激光探头的测量范围,需要修改程序,东方海事郭工来将程序下装,并进行了调试。
c层微油。由徐州燃控提供,增加了一层微油,跟A层微油大致相仿,不同点是①不是由plc控制,而是直接dcs控制。②就地不是一个控制柜,而是8个控制柜,每一个角控制一个。③点火枪是软的,而且不需要进退控制。④微油图像火检就地8个集成一起,转换成光纤,传到集控室,再转换成8路,到画面分割器转成一路到电视。另外,电源取自0米电梯旁的配电间380V电源。
三维膨胀。增加了
电源柜。17米电源柜更换损坏的空开,更换一个电源切换装置。并将柜内空开列表打印贴到柜子外面,避免了每次找电源需要开好多柜子的麻烦。伴热电源柜更换柜内全部的空开,并重新接线。
制粉系统常规检查,变送器校验,防堵吹扫检查,控制柜紧线,开关校验,并更换润滑油站压力表。给煤机标定,AB给煤机断煤开关更换挡板。