最好的学习是在现场,而现场异常的处理就是最好的学习机会。
一个海外的异常,改善了三个月都没有彻底解决,所有的人都有点泄气。我们碰到了一个业界的难题。
事情要追溯到2017年12月28日,组装线生产一款UK的凤凰支架时,发现产品出光均匀度不良,标准要求80%以上,实际72%-75%,肉眼看有明显暗区,一边亮一边暗。
行业的人员说背光/TV的标准才是80%,照明行业要做到80%相当困难,这是一个业界公认的难题。
不管是不是难题,客户的需求在那里,我们都必须解决问题。
相关技术人员立即展开分析,从来料,设计,制程各个方面展开排查。
事情很棘手,两周过去了,做了无数的实验一直找不到真正的原因,只能一个一个地继续排查。
产品出光均匀度不良,这是一个表象。背后隐藏的问题很多,是芯片vF值问题,是分流不均匀,是芯片亮度问题,还是产线贴错光源?
一个一个地逐步进行排查,最后发现了电流不均匀,芯片vF值有两个电压档。是芯片压降造成的分流不均吗?
于是大家讨论将芯片从0.2的电压档改成0.1的电压档测试,并小批量验证了30套,测试数据非常好,平均85%。
拿到数据的那一刻有和成就感与满足感。但心里也有一丝比疑惑:问题就这样解决了?
来不及多想,将库存160kk芯片重新分光分色,按0.1的电压档返工处理,等待着批量的生产验证。
75W验证没问题,大家松了一口气。业界难题就这样解决了?
我们的喜悦没有持续多久。
2018年4月8日晚生产40W的时候再次出现不良,同时50W的也发现不良。这次的不良很规律,从中间往两头逐次递减。是供应商拉回的芯片没有返工好还是哪里的问题?再次对不良品进行拆解确认,芯片是按0.1的电压分档的呀,哪里出了问题?
把之前的改善结论推翻,改善陷入了困境……
任何时候改善出现困境的时候需要冷静下来,从头到尾梳理一遍,如同警察办案,案情陷入困境时从头再来一遍,从蛛比马迹中寻找头绪。
再次找来相关单位一起处理,事情紧急,把公司研发技术总监拉了过来一起讨论。这个产品是串并联的结构,13并11串的电路,一个板子上面有143颗光源,两个板子又并在一起。串中有并,并中有串。
中学学过物理知道,串联电路电流是一致的,并联电路电压是一致的,串联分压,并联分流。
理论上并联分流的电流应该是一样的,但芯片会有阻抗。理论上串联分压的电压应该是一致的,但每一串芯片的压差不一样。
最终测试出来的数据是产品电压差异不大,电流不一致,技术人员得出了结论:是电流的差异影响了产品的亮和暗。这同我们最开始的测试是一样的。但又是什么导致了电流不一致呢?
是芯片的压降,批次不一样,还是亮度,还是vF值,还是PCB的阻抗呢?肯定还有其他的原因没找到。我们陷入了思考,虽然今天没有揭晓最终的答案,这些谜题需要一个个去验证,但我相信在团队的努力下能解决这个难题。
从这个案例中总结一下,学会了很多:
1、任何异常都不是单一的原因造成的,是多种原因的结果,不要被暂时的表象蒙蔽了。
2、找不到原因时,就用排除法,用头脑风暴把所有原因列出来,一个一个地排除。
3、陷入困境时,要停一停,从头梳理一遍,会找到突破点。
4、不要单打独斗,要借助团队的力量,寻找一切内部和外部的资源来协助改善。
5、暂时解决不了问题,只是因为我们的技术和能力未达到,但要相信自己这个问题一定能解决,信心才是解决问题的前提。
6、改善永无止境,可能暂时看不到光芒,但一定要坚持。
改善是如此,学习又何尝不是这样?