接上篇:
试运转后溜,将变频器调至速度1,最慢档,力矩最大,多次启动,后溜逐步运转至上链无煤后,仍存在明显的卡阻情况。安排班组抽专人排查,确定溜槽中板与封底板之间有铁件异物,随即安排开天窗处理,在60号架处找到断开重叠阻塞的链条,通过反正车调整,分段截断法,逐步去除断开的链条,在处理过程中,又发现溜头有一处断开的单链条,立即安排一名班长负责处理处理。
时间已是5月31日凌晨,溜头断联处理完毕,60号架断链条去除后,开动后溜,将单链条处转至溜尾以下,恢复双链条,时间31号两点,双链条恢复完成,继续运转后溜,找寻原溜头接链处多余的链环。
与此同时,厂家技术员与电工调整、维修两台变频器,至2:50后溜具备运转条件,开始生产。
回顾整个处理过程,这次设备问题是一个系统性的问题,最初表现为电气问题,实则为机械故障,其中还有生产过程中的流量控制问题,整个检修班~早班的功能缺失,不重视设备只重视杂活问题,电工、三级维护的日常检修不认真,业务水平不足问题,当然还有管理不到位和落实不利问题。有很多值得总结与反思的地方。下一步,应该在细节和抓落实方面下功夫。